
2026-06-15

Гидроэлектростанция второй очереди Xiquhe расположена в уезде Мангканг города Чанду Тибетского автономного района, глубоко в горах Хэндуань, на высоте в среднем более 3500 метров. Станция служит ключевым источником энергии для энергосистемы округа Мангканг, обеспечивая электроэнергией местные жилые и промышленные нужды, а также близлежащие деревни. Станция оснащена двумя гидротурбинными генераторными установками. После многих лет эксплуатации в условиях высокогорья с большими перепадами температур, износа из‑за песка и наносов, а также длительной непрерывной эксплуатации у агрегатов возник ряд проблем: износ рабочих колёс, задиры на вкладышах подшипников, старение уплотнений, снижение эффективности системы охлаждения и сильный износ угольных щёток – всё это серьёзно повлияло на эксплуатационную надёжность и эффективность выработки электроэнергии.
Чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу электростанции и надёжное электроснабжение округа Мангканг, заказчик поручил компании TKPOWER провести полный капитальный ремонт энергоблоков №1 и №2 на гидроэлектростанции Xiquhe второй очереди. Компания TKPOWER сформировала специальную техническую группу для высокогорных гидроэлектростанций и успешно выполнила задачи по капитальному ремонту, несмотря на такие проблемы, как дефицит кислорода, плохая транспортная доступность и длительные сроки поставки запасных частей.
Этот проект предусматривал капитальный ремонт и испытания двух гидротурбинных генераторных установок (энергоблоки №1 и №2), в том числе:
Сначала специалисты TKPOWER полностью разобрали турбины № 1 и № 2, тщательно удалив и каталогизировав ключевые компоненты, включая верхнюю крышку, нижнее кольцо, рабочее колесо, вкладыши подшипников, отводящую трубу и направляющие лопатки. Осмотр на месте показал:
Были приняты следующие меры по ремонту:
Все отремонтированные компоненты прошли контроль размеров перед повторной сборкой.
После ремонта специалисты выполнили сборку верхней крышки, нижнего кольца, рабочего колеса, направляющих лопаток, вкладышей подшипников, отводящего патрубка и других компонентов. Ключевые контрольные точки:
Команда TKPOWER полностью разобрала генераторы №1 и №2 и выполнила следующие работы:
После завершения ремонта выполнена сборка генераторов:
| Испытание | Норма | Агрегат №1 | Агрегат №2 | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции | >5 МОм | 12 МОм | 11 МОм | ✅ Проход |
| Сопротивление постоянному току | Несимметрия <2% | 1,2% | 1,5% | ✅ Проход |
| Изоляция подшипников | >0,5 МОм | 2,0 МОм | 1,8 МОм | ✅ Проход |
| Характеристика холостого хода | Соответствие заводской | Соответствует | ✅ Проход | |
| Характеристика короткого замыкания | Соответствие заводской | Соответствует | ✅ Проход | |
| Вибрация и биение | Биение ≤0,10 мм | 0,07 мм | 0,08 мм | ✅ Проход |
| Нагрев подшипников | ≤70°C | 62°C | 64°C | ✅ Проход |
| Нагрузочное испытание | Стабильная работа 2 ч | Стабильно | ✅ Проход | |
После разборки рабочего колеса турбины №1 на тыльной стороне лопаток обнаружены обширные кавитационные раковины глубиной до 8 мм и две мелкие трещины. Специалисты TKPOWER выполнили послойную сварку электродами из нержавеющей стали, совместимой с основным металлом, с последующей проковкой каждого слоя для снятия напряжений. После сварки проведён отпуск для снятия остаточных напряжений, затем рабочее колесо отшлифовано вручную по шаблонам до проектного профиля. Контроль цветной дефектоскопией не выявил трещин или пор – качество ремонта признано отличным.
При разборке генератора №2 обнаружены локальные задиры и отслоение баббитового слоя на упорном подшипнике. Причина – частичное засорение маслопровода, приведшее к недостаточной смазке. Команда TKPOWER не только заменила вкладыш, но и полностью промыла и продула всю масляную магистраль, заменила фильтрующий элемент. После сборки проведены замеры давления и расхода масла. После пуска температура упорного подшипника стабилизировалась в диапазоне 58–62°C, что значительно ниже предельного значения.
Осмотр показал значительное падение расхода воды и ухудшение теплоотдачи. При разборке теплообменников обнаружено сильное внутреннее заиливание трубок песком и биоплёнкой. Техники очистили каждый трубный пучок гидродинамическим способом (вода под высоким давлением) и химическим раствором для удаления биоплёнки. Также промыты фильтры и колена трубопроводов. После восстановления расход охлаждающей воды вырос примерно на 40%, температура статора генератора снизилась на 8–10°C – эффект значительный.
Капитальный ремонт агрегатов №1 и №2 на ГЭС Xiquhe (вторая очередь) – очередное успешное подтверждение компетенций TKPOWER в области высокогорной гидроэнергетики. Несмотря на высоту >3500 м, дефицит кислорода, плохую транспортную доступность и ограниченные условия на площадке, все работы выполнены качественно и в срок. Оба агрегата запущены с первой попытки, стабильно работают в сети, все параметры соответствуют или превосходят ожидания.
Проект вновь демонстрирует возможности TKPOWER по капитальному ремонту гидроагрегатов, восстановлению критически важных компонентов и оптимизации систем. В будущем TKPOWER продолжит расширять присутствие в Тибете и соседних высокогорных регионах, предоставляя комплексные, высококачественные услуги для гидроэнергетики, фотоэлектрических станций, систем накопления энергии и эксплуатации сетей.
Организуем выездные бригады для диагностики, ремонта и модернизации гидротурбинного оборудования в любых климатических условиях, включая высокогорье и труднодоступные районы. Более 10 успешных проектов на ГЭС Тибета.
Свяжитесь с гидроэнергетическим отделом TKPOWER:
📧 sales@tkpower.ru | Telegram/WhatsApp +8613980711897
🌐 www.tkpower.ru — комплексные решения для гидроэнергетики, ремонт и сервис под ключ.